在牛奶加工的阶段,有一个至关重要的步骤,那就是灌装。在这个过程中,液态的牛奶会被精准地注入特制的包装盒中,神奇的是,这些包装盒是由一卷卷的包材在灌装设备上现场成型的,而不是做好了盒子,再向盒子里注入牛奶。
想象一下,这些包材就像是一卷长长的布料,随着生产线的运转,它们被巧妙地折叠、切割,最终变成我们熟悉的牛奶盒子。
当包材即将耗尽时,为了确保生产线的连续性,操作人员会进行一项精细的操作——新旧包材的拼接。这就好比在织布时更换线轴,需要在不停机的情况下,将即将用完的包材末端与新的包材起始端无缝对接。
这一过程犹如生产线的心脏,其稳定性直接关乎着生产的效率。然而,在日常生产中,包材接头错位、打褶等问题却偶有发生。晋中伊利乳业有限责任公司设备部自控高级工程师訾红伟,在一次偶然的经历中获得了灵感,凭借其出色的专业能力,对设备进行了升级,彻底解决了这一难题。
智能家居带来新思路
一个周末,訾红伟在家维修着颇具年代感的洗衣机。当电源接通,洗衣机启动之际,一缕白烟从洗衣机后边冒起,此情此景,令訾红伟不由得叹了口气:“唉,这次真废了,看来又得花钱了。”
訾红伟开车前往家电城,各式各样的洗衣机看得他眼花缭乱。一个看起来个头不是很大的洗衣机引起了他的注意,店长介绍道:“别看这个洗衣机不是很大,却是卖的最好的‘懒人神器’,各种功能与模式都有,还有智慧语音报警系统,以后洗衣服不想费心的话,就选它。”
在店长的推荐下,他选择了这款洗衣机,回家试用了一次,果然方便,洗衣结束后还有语音提示,这让他不禁想到了工厂的灌装机,“如果我们也安装一个智慧报警系统,是不是可以降低包材拼接环节发生问题的概率呢?”
系统落地突破历史难题
周一清晨,訾红伟与同事沟通了自己的想法,得到了大家的一致认可,但是大家都不知道要从何处下手。这项任务于是就落在了訾红伟肩上。
虽然訾红伟是设备出身,但是关于智能报警系统,也是一片空白。他利用工作之余查阅着各种资料,每天下班回家第一件事就是打开电脑,研究智能报警系统的相关程序。经过两周的不断钻研,他终于独立做出了一套智能报警系统的程序。有了系统程序之后,他又与设备的同事在灌装机前不停地寻找着安装检测器的合理位置。
“訾大工程师,还不去吃饭吗,这灌装机这么好看吗,竟然让你都舍不得去吃饭了。”同事在一旁打趣道。
“这不趁开机前好好研究研究么,等我做好了报警系统,保证咱们以后再也不会为包材拼接问题犯难了。”訾红伟一边研究着设备,一边回答道。
訾红伟和同事研究了两天之后,选择在灌装机左侧包材仓旁安装报警灯,巧妙利用设备既有资源,构建逻辑回路。当包材耗尽信号触发且包材厚度检测与安全门状态符合要求时,报警灯亮起,清晰提示操作员包材状态。
经过反复模拟测试与现场调试,报警系统精准无误,稳定可靠。无论包材短缺还是厚度不达标,系统皆能精确预警,使得操作员能迅疾应对,有效杜绝拼接问题导致的排空。
报警提醒系统正式启用后不久,操作员李师傅即遭遇报警灯闪烁,他迅速响应,查出并修正细微的包材打褶,短短几分钟内避免了一场潜在排空事故。李师傅说:“这系统太高端了,真是解决了一直困扰我们的难题,不仅减少了包材浪费,更节省了大量的人工和时间成本。”
统计数据显示,报警系统上线后,停机时间锐减,排空次数大幅下降。
回顾这次创新之旅,訾红伟说:“作为自控高级工程,我们不仅要成为设备娴熟的驾驭者,更要成为技术创新的积极参与者与推动者。唯有深挖专业技能与创新思维潜力,才能使设备创新由构想到现实,力助推企业实现高质量的降本增效。”
(伊利集团 岳泽青)